摘要/ [. i- Z* J1 g9 z6 L7 \
. u% Q! o; w3 m! i9 e水产养殖实验系统中,投饵装备受振动和潮湿环境等因素的影响,易发生称重不精确,饵料粘结等问题。设计的投饵系统克服了称重不精确、饵料易粘结等缺点,同时简化了结构,提高了效率。在宁波大学中试基地进行样机试验,在拟定的工况下,定量误差控制在4%以内,该系统能较好的应用于水产养殖实验系 统,同时也为水产养殖装备的研发提供一定参考。* R' v, q7 S! k. K
/ l* k1 C; z0 P* n8 ^$ F" m
: d, {$ g9 V7 x* D2 ~, a6 m
关键词( ^( k9 b* G. l, J6 e* n- [3 B
水产养殖; 投饵系统; 养殖设备/ n5 D9 D* D" B6 u. Y0 B
% C( U' C. U" E; z+ w
近年来我国水产养殖业有了很大的发展,投饵方式和自动化程度有了很大程度的提升。在投饵方式上,主要有螺旋输送式、离心抛投式、振动下料式等[1-3],在定量方式上,主要有称重定量式、转盘定量式、套筒定量式等[4-5],在自动化程度上,主要由单片机配合不同的传感器,控制投料动作。国外有采用音响集鱼式投饵机,电脑控制的随温度和阳光变化自动调整投饵数量的投饵机等[6-7]。目前针对工厂化水产养殖自动投饵系统,袁凯等人已经做了相关研究[8],但面向小批量水产养殖投饵试验时,受振动和潮湿环境的影响,当前投饵系统仍存在行走时称重不精确,称重时饵料易粘结等问题[9]。针对这一系列问题,本文提出了一种集自动行走,定量投饵于一体的投饵系统,该系统克服了常用行走式投饵装置行走时称重不精确,称重时饵料易粘结等缺点, 在保证性能的同时简化了结构,提高了效率。试验表明,该系统能较好的应用于水产养殖投饵试验,同时也为水产养殖装备的研发提供一定的参考。
$ w, ]8 x4 z/ _$ H+ T- n01
! z/ o: J4 _4 M6 f, A- `. a设计方案
2 q( e7 p3 r% T& }8 \& z7 B; m, v4 r1 w' R. D
2 d, |1 g8 \8 V/ P
1.1 设计思路 0 {. b) v8 E( C2 V E) M+ H; F; X( B
不同于投饵位置固定的投饵模式,搭载行走机构的投饵系统,边行走边称重,导致称重不准确[10]。此外,由于工作 环境潮湿,易导致饵料粘结。为克服上述问题,提出以下设计思路: ) l& t/ v3 U4 m3 K
(1) 选取合适的传动方式,以便行走机构在运行过程中,产生振动幅度更小。
) [4 J' c- b# B. D3 z& V. ~5 x6 |(2) 优化传动装置的基本结构,促使传动过程中产生的振动幅度尽可能降低。2 e) O# D& O2 [- ]
+ V- ^% J- w1 _( S& {, A1.2 基本结构及工作原理
; M$ |# p O( q3 K投饵系统的总体结构示意图如图1所示,主要由行走机构、投饵装置、控制箱三部分组成[11-12]。 c6 d) O+ c0 w6 ], c
. g. `, A6 O$ S( z) V. x; v
▲图 1 投饵系统结构示意图 - f/ L! S4 |8 v* ~( Z1 w* U3 i
行走机构主要由支架、横向步进电机、横向轨道、同步带、纵向步进电机,纵向轨道、减速齿轮组、同步带压紧装置、同步导轨等组成。横向轨道设立在支架之上,左右各一条,在左侧横向轨道的一端安装有横向步进电机,横向步进电机的输出轴连接减速齿轮组,减速齿轮组输出轴连接同步导 轨,同步导轨的两端分别连接有一条横向同步带,同步带与压紧装置配合,并驱动压紧装置在导轨上滑动。纵向轨道的两端皆安装于横向同步带压紧装置之上,二者通过螺钉固定连接; 纵向轨道的一侧安装有纵向步进电机,纵向步进电机连接减速齿轮组,其输出轴带动纵向同步带,同步带与纵向压紧装置配合,并驱动纵向压紧装置在纵向轨道上滑动; 纵向压紧装置与投饵装置通过螺钉固定连接。其基本原理如下:
2 k. _. x# k, R7 X) t) d+ n9 {当控制箱9驱动横向步进电机2工作 时,在同步导轨10的作用下,驱动同步带3( 左右各一条) 工作,在横向同步带压紧装置4的配合作用下,带动纵向导轨5沿横向导轨滑动,同时,控制箱9驱动纵向步进电机8工作,通过同步带带动纵向压紧装置6运动,压紧装置与投饵装置7一同沿纵向轨道5滑动。在控制箱的协同控制下,投饵装 置可在横向轨道和纵向轨道覆盖的矩形范围内移动并投饵。& C) L# X; z+ x1 W
& S2 Y" c9 w: V$ B) U& X, N
7 Y6 G T r( I02
( ^* K3 T( K9 Q8 v2 W: i硬件设计结构9 T+ D: u5 J; O O5 C6 ]1 a
& o& e6 A% A# L# e1 ^0 [6 `/ G+ w0 p! R; I: p+ J0 o2 f
2.1 设计思路
9 ^5 ]4 z I7 w4 F/ Q; l( o行走机构主要功能是将投饵装置输送到到指定的位置。其设计的关键有两点: ① 最大程度减小振动,以便于提高投饵定量精度; ② 使用合适的材料,较好抵抗腐蚀。在选材方面,支架选用4080铝合金型材,导轨选用6063高强度铝合金型材,铝型材具有较高的强度,其表面经过氧化处理后,耐腐蚀性能极好[13]。导轨接触面采用高精度轴承钢光轴,耐 磨性好。在抗震方面,通过比较几种常见传动方式[14-17]见表1,最终选用同步带传动。 6 H/ L( n3 a7 P7 \
! _0 Z' S! y, l. a本设计采用步进电机,控制简单且有较好的位置精度,输出轴连接两对减速齿轮组,如图2所示。, H4 e9 u# Y0 [5 d( A8 u9 n: q
) E' f9 E6 q. s1 M
$ R% N6 j: n+ Q
▲图 2 传动机构示意图
( w \* x) C/ t同步带轮直径为 0.06m,设计行走机构的运行速度为20m/min,由此选择合适的步进电机参数。同步带压紧装置 如图2(b) 所示,滑块10可在导轨7上相对滑动,滑块的驱动 力有同步带8提供,同步带上安装有一同步带压紧板9,该压 紧板在工作时,通过压紧同步带,将同步带传动过程中产生的振动进行吸收,极大程度提高抗振性能。 , u0 g3 R- m M$ J) O. ?5 k' j* `- d: f
3 z5 D2 `' A; X1 ^
) t3 O& p7 a/ w! P8 s0 S( `* K0 x& c+ b0 J# S# s
2.2 投饵装置 4 |! ~6 K$ H% ~
投饵装置关键结构如图3所示,主要由振动盘、物料斗、 支板、物料斗门盖、引料槽、开门机构等组成,本装置由德兴 牌茶叶分装机改装而成[18]。. W. W( f u4 x6 G
6 n4 {) b0 M! r( X; D▲图 3 投饵装置结构示意图 6 T( P1 W8 `) R. r& t, f
该装置的基本原理如下: 手动设定称重质量后,饵料进入振动盘中,振动盘在激振器的作用下开始振动,使饵料慢慢的滑入物料斗内,物料斗上安装有一称重传感器,通过感应物料斗整体质量的变化,可计算出物料斗内饵料的质量,从而实现定量称重。称重完成后,由PLC给下料信号到投饵装置控制器,将称完重的饵料通过引料槽下料,下料过程中,由下料电机提供激振力,驱使饵料离散下料。 5 D4 h7 d9 }5 ?9 \' T
开门结构主要由一曲柄摇杆机构组成,该机构将电机的转动转变成物料斗门盖的往复摆动。根据电机输出轴转动的行程,可知摇杆的运动状态,从而能实时控制料斗门的开启与关闭。
# k2 _1 d" m6 k+ n) h% m7 L
" N7 N) @- V# n; R* n3 N8 A2 P# q) j9 ]) _- \+ ~* _7 H3 N' B6 c. v
6 C& v0 i9 ]% n3 `6 k8 |
" |! Y4 W, T% I2.3 控制系统
% v2 r' R* P. j( A7 Q& O6 Q控制系统是由西门子S7-200PLC搭配步进电机驱动器组成,该部分中行走机构控制梯形图如图4所示。
* x, K |; p6 X
# R& f" V% z! d4 \! g( n9 f▲图 4 行走机构控制梯形图
& g$ M B6 ^4 S其系统控制过程如下,PLC发送指定数量的脉冲信号给 步进电机控制器,步进电机驱动器收到脉冲信号后,控制步进电机运行一定的转数。在行走机构控制过程中,先驱动横向步进电机运转,横向步进电机运转结束后再驱动纵向步进电机运转,此时行走机构运行到指定的位置点,若还需运行至其他位置,需重复上述控制过程。 6 L/ H$ H; I1 J; M: w% l
整个行走机构的控制过程可分为三种模式,第一种为手动模式,即通过手动控制按钮,控制行走机构的水平竖直行走,该过程可到达范围内的任意指定位置; 第二种为定步长模式,即通过设定固定的横向与纵向步长值,行走机构每次都以该值为单位行走。第三种为传感器模式,在投料点安装红外传感器,行走机构到达传感器位置,接收到传感器信号后停止行进并进行相关操作。为了方便操作管理,开发了一套基于昆仑通态TPC7062TI触摸屏的人机交互界面,通过modbus协议[19]将触摸屏与行走机构控制器进行通信。在触摸屏上可设定行走工作参数。整个控制系统的流程图如图5所示:
% ~3 ?. B5 }. |- t$ f7 z
; k0 H, w! T0 e$ C8 D( ], Z▲图 5 控制系统工作流程图
3 k, e6 p l) ^. F 0 n# G: G* x" d" U& C6 j8 ]
035 [& k4 C) X9 Z3 g p
投饵系统试验分析
$ b. Q, z) w: f1 A# E" a5 Q. c" I% }6 O: K4 s" l+ q
3.1 试验环境 4 P$ C. c9 _$ ?7 s T$ C! ?
本试验于2020年9月在宁波大学中试基地智慧养殖实验室进行,投饵系统现场试验图如图6所示。考虑到实际养殖过程中饵料直接抛投到水中不便于测量质量,本次试验在养殖池不蓄 水的情况下进行,用容器收集每次抛投下的饵料,便于测量饵料的实际质量,提高测量精度。
& G6 ~& X$ L9 T7 P$ O% Z J" t2 v9 a* n/ O- j
/ C; s' M B3 l
▲图 6 投饵系统现场试验图5 a% ^5 R7 t" B0 c' }
- E% Z7 X }' I) C' J5 e5 p9 b
( J& {4 A' w# S# s, ?6 \% E) P6 u9 J! u, j+ M% S
( P9 n3 V, ?- h5 J. o( p) [3.2 样机性能试验结构及分析 % G4 c; X9 t% k j
试验过程中,以三疣梭子蟹养殖实验为例,由于梭子蟹成长到 V 期后才会进行单筐体养殖,这一阶段三疣梭子蟹体重在70g~200g之间,对应投饵量占体重比例大约为3%-8%[20]。故按此设计,将投饵量设置在3g~12g 之间,且分梯度进行测试,本次测量采用恒兴牌蟹饲料进行测试,测得的试验结果如图7所示。 1 \0 A/ A/ _3 P5 r
9 ` s& N9 v @, Q% V% s▲图 7 投饵装置定量精度测试结果 , T0 m, s$ Q' M: M7 W' Z3 S/ s+ X
将上述六组相对误差求得平均值,计算其方差,并绘制成曲线如图8所示:7 g% U6 J, F3 F+ U! ~/ p( D) l
0 D/ ]5 [- @: t" Q▲图 8 投饵装置误差数据分析
* ^& |3 u, J5 g7 J' z* B
9 {! u) M. w* H# a
7 p+ {( P; \/ I/ |( K3.3 结果分析 $ J$ @8 `$ f, H' E* }
通过分析试验数据可知,实际投饵量与理论投饵量存在一定误差,在设定的投饵量范围内,误差不超过4%,具体来 说,投饵量越大,误差越小,但误差始终存在,从方差数据可 以看出,误差的波动幅度较小,方差值均小于0.6,在平均值 附近波动。造成该误差的主要原因有: ①行走装置在工作过程中会产生振动,该振动幅度虽然很小,但仍然会产生影响; ② 投饵装置在定量称重过程中,由于自身的精度问题,会产生误差。按照70g幼蟹摄食量占体质量波动范围2% 计算,可满足梭子蟹水产养殖过程中定量化投饵的需求。
% Q/ n$ U6 m# @7 v# F0 D. Y% g3 d1 N
, Q& ^' S7 }0 l6 kCONCLUSION
8 i9 @+ D! d5 w+ e7 n+ I- P结论
! f7 V; j1 }* ^, e: G% C' a; ~0 `$ l0 z" R$ Y* `
本文基于PLC控制器设计了一套适用于水产养殖试验的自动投饵系统。该系统克服了常用试验环境下,振动和潮湿等恶劣因素的影响。在养殖基地进行投饵试验,饵料定量范围设置在3g ~12g间,实际投饵量最大误差不超过4%,可较好满足水产养殖试验系统要求,同时也为水产养殖 备的研发提供一定参考。
. |8 v9 l# R1 K8 F" D. V. l
- z2 A+ m) _! E: ^该文章来源互联网,如有侵权请联系删除
" B2 k/ a7 J+ Z& _+ Z9 E' |7 M查看原文:www.52ocean.cn |