* h* O! R& \" G# n# I9 V* V* @
前不久举办的“振兴杯”大赛上,中海油研究总院有限责任公司的青年研发设计团队,带来的“海基一号”超深水导管架关键技术创新与重大突破项目,斩获专项赛(创新创效竞赛)研发创新方向银奖。 / Y' P3 n; L+ ?) E, u& \ B
项目团队负责人陆争光介绍,从2019年起,我国原油对外依存度已经超过70%的高位警戒线。海洋油气正逐渐成为我国原油增储上产的主力军,深水待开发油气资源尤其重要。 * p7 l- L' Q I0 A8 w4 c# C
但对于200米-400米水深范围内的油气田开发,面临湿式开发不经济高效、干式开发核心装备缺位的难题。
% w: t( X- }9 @; G, z
2 l3 p( F1 l5 g' x 为了破解这一困局,陆争光和同事们组成了青年研发设计团队。他们创新研发了一座300米级水深干式井口油气开发核心装备,应用多项国际领先的核心技术。
8 ^8 G0 k5 U) U. \; U3 B G' |+ S 导管架下部的工程地质条件十分复杂、面临世界级海底巨型沙波沙脊处理和就位难题。同时需要研究高等级结构材料应用等组合技术降低重量,以满足这个海域下水驳船的安装要求。
) C2 m4 z; P( }0 T , L! B( q; h( D+ o# l6 a- i* q
面对一个个拦路虎和外界质疑,团队迎难而上。历经15次整体方案优化、联合国内外优势专家力量开展100余场技术讨论,终于逐一击破各个难题。 $ t" i- h# H2 O' {$ H) v% b( `
首先,随着导管架所处水深的增加,如果依旧简单“依葫芦画瓢”,其承受的环境荷载迅速增加,导管架重量将会大幅增加,设计、建造难度也随之加大。同时,受国内施工资源和经济成本的限制,导管架的重量必须控制在合理范围内。
( m0 [1 F* H o f9 R, x# E/ x 如何解决这一难题成了关键。
4 w" a/ L I9 B$ z$ S# E 团队为“海基一号”量身定制“瘦身”方案,优化结构,精简导管架水平层数量,最大化发挥钢材性能,使平台重量优化至3万吨,为整个项目节约了至少3000吨钢材用量,有效提升了项目经济效益。
2 @8 p* `# T2 B$ ]# q/ s 同时,团队还创新性地采用精细化抗疲劳设计,确保导管架的结构安全。 4 u+ P; C# c: a* H
* I' J( N( X3 L; f, z# S+ o 为了高效经济地解决世界级海底巨型沙波沙脊处理和就位难题,设计团队为“海基一号”专门研发了下挂倾斜式防沉板,以适应场址最大地形4m高差。这一创新,节省了大量的海上施工处理投资费用。
' G% p* U' V2 L1 Q; G, A' R
- L" ?# U% k8 P0 d2 h$ S 投产至今,“海基一号”经历了5次台风,平台各项技术状态良好,经受住了大考验证。
3 O, N) E9 _/ T' K! s 6 g0 y/ w- v8 ?; M- }0 [
/ N: e6 j/ f0 q/ Y' Z( N2 o5 i' k G1 K. b, ?* w: B
3 O7 J) L$ Y6 K/ f
+ z( j- _ o; d ?$ h+ O! F% ?$ k; B4 l7 k6 `& h0 X4 }
; i' h7 w$ h/ t0 [0 H* c. p
) w/ i# _: h( [7 G, C5 e0 A
& q- X' r7 O u# W/ u' H# J- y/ a8 u7 k
1 d7 b+ \6 E, e |